來源:本站 發(fā)布時間 : 2024-04-01
1、設(shè)備工作原理
客戶公司以O(shè)CC(廢舊箱板紙)為原料通過高速紙機(如上圖所示)生產(chǎn)低定量、高強度的瓦楞原紙。此次改造處位于高速紙機的一段粗篩進漿泵和一段除渣器進漿泵,將原有的異步電機替換成永磁同步電機來驅(qū)動進漿泵。
一段粗篩進漿泵是一個在完全封閉的狀態(tài)下帶壓力連續(xù)篩選漿料的設(shè)備,運行時帶有壓力、未經(jīng)篩選的紙漿由進漿管沿切線進入機體的篩鼓底部外周之后,潔凈的漿被提升到篩選區(qū),借助篩鼓的內(nèi)外壓力差,合格的紙漿在壓力作用下通過篩孔進入篩鼓內(nèi),由底部的良漿管排出。
一段除渣器是利用纖維與雜質(zhì)比重不同來分離雜質(zhì)的。漿料以一定壓力由進料三通切線進入除渣器后高速旋轉(zhuǎn),由于離心力的不同,重雜質(zhì)被甩向器壁,在重力作用下,漸漸向錐底運行,進入沉渣罐。
2、電氣接線圖
變頻器和電機之間存在一定距離,因此變頻器和電機都要做好接地的準備。
3、變頻器規(guī)格
一段除渣器進漿泵處同步電機額定電流為810A,電機轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn),額定功率500KW,根據(jù)電機的型號,我司選擇了額定電流880A的500KW變頻器。
一段粗篩進漿泵處同步電機額定電流為325A,電機轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn),額定功率200KW,根據(jù)電機的型號,我司選擇了額定電流369A的200KW變頻器。
4、調(diào)試步驟
在電機軸上沒有負載的情況下,按照電機參數(shù)進行自學(xué)習(xí)。Dr30:2倍相電阻,Dr31,Dr64:2倍相電感。
500kw電機
模擬量輸入1通道接遠程4-20mA,AN1通道接口選擇set0設(shè)為4-20mA。
5、現(xiàn)場運行情況
客戶公司選用國內(nèi)領(lǐng)先的4400及5600高速紙機等生產(chǎn)設(shè)備,全部配備DCS全智能控制系統(tǒng),實現(xiàn)全程智能化管理,控制室工作人員可以監(jiān)視變頻器實際電流和進漿泵處壓力。當漿池液位不夠時,需要提升各進漿泵處的壓力,即提升電機轉(zhuǎn)速(通過4-20ma信號調(diào)節(jié)),當漿池液位達到要求時,需要降低各進漿泵處的壓力,即降低電機轉(zhuǎn)速(通過4-20ma信號調(diào)節(jié))。
6、總結(jié)
現(xiàn)場兩臺進漿泵之前用的都是異步電機,屬于感性負載,需要從電網(wǎng)中吸取感性無功功率,降低了電網(wǎng)的功率因數(shù),要提升異步電機功率因數(shù)只能盡可能提高負載率,而同步電機轉(zhuǎn)子電流可作為勵磁電流,改變轉(zhuǎn)子勵磁電流大小,可調(diào)節(jié)電機的功率因數(shù),這是同步電機最大的優(yōu)點,它能在任何條件下使功率因數(shù)COS中=1,或滯后、或超前。舉個例子,正常電網(wǎng)電壓是380V,改成同步電機以后,一段除渣進漿泵在最大負載時,變頻器上端電流為650A,之前用異步電機時上端電流為730A。根據(jù)P=√3U*I得出,改用同步電機之后的用電功率比之前低了40KW,即機組運行1小時的耗電量低了40kwh(40度電),客戶在變頻器前端加裝的電能表也證實了這一點。假如機組一天使用16小時,一年工作300天,預(yù)估省下來的電量為192000度電,按照大工業(yè)用電收費標準最低檔位0.1136元計算,預(yù)計為客戶節(jié)省電費21811.2元,客戶對于目前的改造情況十分滿意,計劃后期逐步將高速紙機的所有驅(qū)動進漿泵的異步電機更換成同步電機。